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影響數控機床精度的9大(dà)原因

文章出處:公司動態 責任(rèn)編輯(jí):東莞市蜜桃视频com.www五金機械有限公司 發表時間:2018-04-08
  


1、工件尺寸準確,表麵光潔度差

 

故(gù)障原因:刀(dāo)具刀尖受損,不鋒利;機床產生共振,放置不平穩;機床有爬行現象;加工工藝不好。

 

解決方(fāng)案:刀(dāo)具磨損或受損後不鋒利,則重新磨刀或選擇更好的刀具重新對刀;機床產生共振或放(fàng)置不平穩,調(diào)整水平,打下基礎,固定平穩;機械產生爬行的原因為拖板導軌磨損厲害,絲杠滾珠磨損或鬆動,機床應注意保養,上下班之後應清掃鐵絲,並及時加潤滑油,以減少摩擦;選(xuǎn)擇適合工件加工的(de)冷卻液,在能達到其他工(gōng)序加工要(yào)求(qiú)的(de)情況下,盡量(liàng)選用較高的主(zhǔ)軸(zhóu)轉速。

 

2、工件產(chǎn)生錐度大小頭現象

 

故障原因:機床放置的水平沒調整好,一高一低,產生放置不平穩;車削長軸時,貢(gòng)獻材料比(bǐ)較硬,刀具吃刀(dāo)比較深,造成讓刀現象;尾座(zuò)頂針(zhēn)與主軸不同心。

 

解決方案:使用水平儀調整機床的水平度,打下紮實的地基,把機床(chuáng)固定好提(tí)高其韌性;選擇合理的工藝和適當的切削進給量避免刀具受(shòu)力讓刀;調整(zhěng)尾座。

 

3、驅動器相位燈正常,而加工出來的工件尺寸時大時小

 

故障原(yuán)因:機床拖板長(zhǎng)期高速(sù)運行,導致絲杆(gǎn)和軸承磨損;刀架(jià)的重複定位精度在長期使用中產生偏差;拖板每次都(dōu)能準確回到加工起點,但加工工件尺寸仍然變化。此種現象一(yī)般由主軸引起,主軸的(de)高速轉動使軸承磨損嚴重,導致加工尺寸變化。金屬(shǔ)加工微信,內容不錯,值得關注。

 

解決方案:用百分(fèn)表靠(kào)在刀架底部,同時通過(guò)係統(tǒng)編輯(jí)一個固定循環(huán)程序,檢(jiǎn)查拖板的重複定位精度,調整絲杆間隙,更換軸(zhóu)承;用百分表檢(jiǎn)查刀架的(de)重複定位精度,調整機械或更換刀架(jià);用百分表檢測加工工(gōng)件後是否準確回到程序起點,若可以,則檢修主軸,更換軸承。

 

4、工件尺寸與實際尺寸相差幾毫米,或某一(yī)軸向有很大變化

 

故障原(yuán)因:快速定位的速度太快,驅動和電(diàn)機反應(yīng)不過來;在(zài)長期摩擦損耗後機(jī)械的拖板絲杆和軸承過緊卡死(sǐ);刀架換刀(dāo)後太鬆,鎖不(bú)緊;編輯的程序錯誤,頭、尾沒有呼應或沒取消刀補就結束了;係(xì)統的電子齒輪比或步距(jù)角設置錯誤。

 

解決方案(àn):快速定位速度太快,則適當調整GO的速(sù)度,切削加減速度和時間使驅動器和電機在額定的運行頻(pín)率下(xià)正常工作;在出現機床(chuáng)磨損後產(chǎn)生拖板、絲杆鶴軸承過緊卡死,則必須重新調整修複;刀架換刀後太鬆則檢查刀架反轉(zhuǎn)時間是否滿(mǎn)足,檢查刀架內部的渦輪(lún)蝸杆是否磨損,間隙是否太大,安裝是否過鬆等;如果是程序(xù)原因造成的,則必須修改程序,按照工件圖紙要求改進,選擇合理(lǐ)的加工工藝,按照(zhào)說明(míng)書的指令要求(qiú)編寫正確的程序;若發現尺寸偏差太大則(zé)檢查係統參數是否設置合理,特別是電子齒輪和步距角等參數是否被破壞,出(chū)現此現象可通過打百分表來測量。

 

5、加工圓弧效果不理想,尺寸不到位

 

故障原因:振動頻率的重疊導致共振;加工工藝;參(cān)數設(shè)置不(bú)合理,進給速度過大,使圓弧加工(gōng)失步;絲杆間隙大(dà)引(yǐn)起(qǐ)的鬆動或絲杆過緊引起(qǐ)的失步;同步帶磨損。

 

解決方案:找出產生共(gòng)振的部件,改變其頻率,避免共振(zhèn);考慮工件材料的(de)加工工藝,合(hé)理編製程序;對於步進電機,加工速率F不可設置過大(dà);機床是否安裝牢固,放置平穩,拖板是否磨損後過緊,間隙增大或刀架鬆(sōng)動等;更換同步帶。金屬加工(gōng)微信,內容(róng)不錯,值得關注。

 

6、批量生產中,偶爾出現工件超差

 

故障原因:必須(xū)認真檢查工裝夾具,且考慮到操作者的操作方法,及裝夾的可靠性(xìng),由於裝夾引起的尺(chǐ)寸變化,必(bì)須改善工裝使工人盡量避免人為疏忽作出誤判現象;數控係統可能受到外界電源的(de)波動或(huò)受(shòu)到幹擾後自動產生幹擾(rǎo)脈衝,傳給驅動致使驅動接受多餘的脈衝驅動電機奪走或少走現象(xiàng),

 

解決方案:了解掌(zhǎng)握其規律,盡量(liàng)采用(yòng)一(yī)些抗幹(gàn)擾的措施,如:強電場幹擾的強電電纜與弱電信號的信號線(xiàn)隔離,加入抗幹擾的吸收電容和采(cǎi)用屏(píng)蔽線隔離,另外,檢查地線是否連接牢固,接地觸點最近,采取一切抗幹擾措施避免(miǎn)係統受幹擾(rǎo)。

 

7、工件某一(yī)道工序加工有變化,其它各道工序尺寸準確

 

故障原因:該程序段程序的(de)參數是否合理,是否在預定的軌跡內,編程格式(shì)是否符合說明書要(yào)求

 

解決方案:螺紋程序段時出現亂牙,螺距(jù)不對,則馬上聯想到加工螺紋(wén)的外圍配置(編碼器)和該功能的客觀因(yīn)素。

 

8、工件的每道工序都有(yǒu)遞增(zēng)或遞減的現象

 

故障原因:程序編寫錯誤;係統參數(shù)設置不合(hé)理;配置設置不當;機械傳動部件有規律周期性的變化故障

 

解決方案:檢查程序使用的(de)指令(lìng)是否按說明書規定的要求軌跡執(zhí)行,可以通過打百分表來判斷,把百分表定位在程序的起點讓程序(xù)結束後拖板是否(fǒu)回到起點位置,再重複執行即便(biàn)觀察其結果,掌握其規律;檢查係統參數是否設置合理或被認為改動(dòng);有關的機床配置在連接計算耦合參數上單計算(suàn)是否符合要求,脈(mò)衝(chōng)當量是否準確;檢查機床傳動部分有沒有損壞,齒(chǐ)輪耦(ǒu)合是否均勻,檢查是否(fǒu)存在周期性,規律性(xìng)故障現象,若有則(zé)檢查(chá)其關(guān)鍵部分並給予排除。

 

9、係統引起(qǐ)的尺(chǐ)寸變化不(bú)穩定

 

故障原(yuán)因:係統參數設置不合理;工作電壓不穩定;係統受外(wài)部幹擾,導致係統失步;已加電容,但係統與驅動器之間的阻抗不匹配,導致有用信號丟(diū)失;係統與驅動器之間信號傳輸不正常;係統損壞或(huò)內部故障。

 

解決方(fāng)案:速(sù)度,加速時間是否過大,主軸轉速,切削速度是否合理(lǐ),是否(fǒu)操作者的參數修改導致係統性能改變;加(jiā)裝穩壓設備(bèi);接地線並確定已可靠連接,在驅動器脈衝輸出觸點處加抗幹擾吸(xī)收電容;選擇(zé)適當的電容(róng)型號;檢查係統(tǒng)與驅動器之間的(de)信號連接線是否(fǒu)帶屏蔽,連接(jiē)是否可(kě)靠,檢查係統脈衝發(fā)生(shēng)信號是否丟失或增加;送廠維(wéi)修或更換主板。

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